Accidents et Incidents

C'est plutôt Rollaltar !

La vache , impressionnant ... faut pas montrer cette video aux personnes qui ont peur de prendre l'avion ! :rolleyes:

Hey les pilotes pro vous avez déjà  rencontré des situations similaires ?!?
 
Plus de peur que de mal, il est reparti le meme jour. Ca doit faire tout bizarre de voler dans le flou totale, effrayant!!!
 
Je voulais y aller aujourd'hui mais il y a beaucoup trop de vent, peut etre la semaine prochaine.

Et puis je veux voler uniquement par CAVOK.
 
Chihuahua Airport (Mexique) décollage d'un E 170 par vent de travers (la biroute indique travers droit pour 20/25 kts) wing strike conséquent


https://www.youtube.com/watch?v=uSkH3XW84JE


 
Oh la vache, impressionnant. Comment est-ce possible ?
 
Avro a dit:
Oh la vache, impressionnant. Comment est-ce possible ?

Lenquête le dira. Au passage, le BEA mexicain vient de publier le rapport daccident d'un autre avion dAeromexico et dont on a parlé dans les pages précédentes (windshear et gros problème CRM)

Avec du vent venant de la droite, la technique est de "croiser" les commandes: vent de la droite> incliner le manche à  droite > appuyer sur le palonnier gauche pour tenir l'axe. Ceci à  cause de l'effet girouette du au vent.

On reste comme ça y compris pendant la rotation et on annule ces actions une fois en l'air. Peut être se sont-ils pris une rafale sous laile droite et qui a fait incliner l'avion. Le ralenti de la vidéo ne permet pas de mesurer le temps du phénomène.
 
bricedesmaures a dit:
Avec du vent venant de la droite, la technique est de "croiser" les commandes: vent de la droite> incliner le manche à  droite > appuyer sur le palonnier gauche pour tenir l'axe. Ceci à  cause de l'effet girouette du au vent.

On reste comme ça y compris pendant la rotation et on annule ces actions une fois en l'air.

J'imagine mal qu'ils aient pu oublier ça.

bricedesmaures a dit:
Peut être se sont-ils pris une rafale sous laile droite et qui a fait incliner l'avion. Le ralenti de la vidéo ne permet pas de mesurer le temps du phénomène.

Lavion passe pile poil devant la manche à  air et sur cette image on a l'impression que c'est cohérent avec un vent de 25 nuds.
Et voici les METAR autour de lincident 00:51Z :
MMCU 102346Z 26022G33KT 8SM SKC 30/M05 A2971 RMK SLP958 57017 992 BLDU
MMCU 110042Z 26023KT 8SM SKC 28/M06 A2973 RMK BLDU
MMCU 110142Z 26020G31KT 10SM SKC 26/M06 A2976

Il y a des termes que je ne connais/sais pas :
SKC : sky clear, aucun nuage
A2973 : ?
RMK : Remarque ?
SLP958 57017 992 : ?
BLDU : Blowing dust or sand vent de poussière

https://www.aviationweather.gov/metar/s'ymbol
 
Avro a dit:
Il y a des termes que je ne connais/sais pas :
SKC : sky clear, aucun nuage
A2973 : ?
RMK : Remarque ?
SLP958 57017 992 : ?
BLDU : Blowing dust or sand vent de poussière

A 2973 = altimeter setting = QNH = 29.73 inches de mercure

SLP = sea level pressure= QNH en hpa mais exprimé en dizaines, unités et dixièmes. Par contre 958 = 1009.58 n'est pas cohérent avec les 20 inches d'écart = 7 hpa (1013 29.92) Et je ne vois pas à  quoi correspond 992 . L'aéroport est à  4400 ft . Un QFE ?

57017 représente le niveau de précipitation dans une tranche de temps
 
Un Boeing 737-800 de Caribbean Airlines, immatriculé 9Y-problèmeM, effectuant le vol BW-523 entre Port-dEspagne (Trinité-et-Tobago) et Georgetown (Guyane) avec 157 passagers et 6 membres déquipage, a dépassé la piste 06 de Georgetown denviron 100 mètres à , percé la clôture du périmètre, est tombé sur une route périphérique et s'est détaché. 52 personnes ont été emm'enées à  lhôpital pour des évaluations, trois dentre elles sont restées à  lhôpital (une fracture de la jambe).

caribbean_b738_9y-problèmem_georgetown_110730_3.jpg

caribbean_b738_9y-problèmem_georgetown_110730_4.jpg
 
Cet accident date quand même de 2011....même si le rapport vient juste d'être publié.

Même genre de causes que pour laccident d'un autre 737-800 dAmerican à  Kingston (Jamaique) dont le rapport est déjà  publié.
 
Affirmatif, j'allais poster la suite!!

Le pilote a indiqué quaprès le contact visuel établi et après avoir franchi le repère d'approche finale (FAF), il avait désengagé le pilote automatique et configuré laéronef en vue de l'atterrissage. Lenregistreur de données de vol (FDR) a indiqué que le vol était normal jusqu'à  ce que laéronef sapproche de la piste. Même avant que laéronef ait franchi le seuil, le commandant de bord a déclaré qu'il ne se trouvait pas ici.

Alors que le vol se poursuivait au-dessus de la piste, des commentaires dans le poste de pilotage (CVR) ont révélé que le commandant de bord avait indiqué au premier officier (FO) que laéronef ne se posait pas. Le commandant de bord a appelé un GO AROUND ce que le FO à  confirmer, mais trois secondes se sont écoulées et laéronef a touché le sol à  environ 4700 pieds du seuil de la piste 06, laissant un peu plus de 2700 pieds de surface de piste.

Après l'atterrissage, la pression de freinage a été progressivement augmentée et la pression de freinage maximale de 3 000 psi na pas été atteinte avant que l'avion se trouve à  250 pieds de lextrémité de la piste ou à  450 pieds de lextrémité de la zone revêtue. Les spoilers au sol ont été étendus au toucher. Les inverseurs de poussée ont été partiellement déployés après le toucher. Lavion ne s'est pas arrêté et a dépassé la piste. Il a ensuite assumé une trajectoire descendante suivie d'un impact violent.

Lanalyse du GyCAA :

Le CVR a révélé quaprès avoir dépassé 11 000 pieds, il y avait beaucoup de bruits légers dans le poste de pilotage, dont la plupart navaient rien à  voir avec le pilotage de l'avion. Le FCOM VOL. 3 stipule qu'une conversation occasionnelle réduit l'efficacité et la vigilance de léquipage et devrait être évitée en dessous de 10 000 pieds. De plus, pendant la phase d'atterrissage, les enregistrements suggèrent qu'il y a eu une perte temporaire de conscience de la situation, car il semble quaucun des membres de léquipage ne connaissait la position de l'avion par rapport à  la piste restante. On se demande également si léquipage était certain que l'avion avait flotter au-dessus de la piste, ce qui pourrait être attribuable au réglage de puissance élevé de 59 %N1 que le commandant de bord avait à  bord.

Au cours de son entrevue, le copilote a indiqué qu'il savait que l'avion flott'ait et qu'il se rappelait que le commandant de bord avait exprimé des préoccupations à  ce sujet. Toutefois, rien dans le CVR n'indique que le copilote ait pris des mesures qui auraient pu aider à  atténuer les conséquences de laccident. Comme lexplique le F-COM, les tâches de la phase de vol sont réparties entre le pilote aux commandes (PF) et le pilote aux commandes (PM). Le FO était le PM et il était tenu de faire les annonces en fonction des indications des instruments ou des observations des conditions appropriées. On sattend également à  ce qu'il annonce des écarts importants par rapport à  la vitesse commandée. De plus, la Partie A - Généralités du Manuel dexploitation de Caribbean Airlines exige que le copilote fournisse vol'ontairement au commandant de bord des conseils, de l'information et de laide qui contribueront à  la sécurité du vol et qu'il assure une surveillance adéquate à  l'arrivée. Il n'y a donc pas eu de tentative ou de décision concertée de prendre des mesures efficaces pour compenser laccident par l'un ou l'autre des pilotes.

Le CVR a indiqué que trois secondes avant le toucher des roues, le commandant de bord a appelé pour signaler qu'il faisait demi-tour et quen même temps, il avait mis les gaz. Le copilote a accusé réception de lappel de remise des gaz, mais cette décision na pas été exécutée. La partie A - Généralités du Manuel dexploitation de Caribbean Airlines stipule qu'une fois qu'une décision de remise des gaz a été prise, elle ne doit jamais être révoquée. Lavion a touché des roues à  environ 4700 pieds en aval de la piste, soit 3700 pieds du début de la zone de toucher des roues. Ainsi, la nécessité d'un contournement a été reconnue, mais il nen a pas été tenu compte. Le fait que l'avion s'est posé trois secondes après lappel du pilote laisse à  penser que léquipage n'avait pas une bonne idée de la situation. Le manque de coordinateurnation et l'absence de contrôle conjoint et de prise de décision efficace ont encore aggravé la situation.

Le déploiement des inverseurs de poussée trois secondes après le toucher des roues aurait de toute façon empêché l'avion d'effectuer une remise des gaz. Létude des performances du FDR indique que les inverseurs de poussée de l'avion ont été déployés environ trois secondes après le toucher des roues et à  environ 2000 pieds de lextrémité de piste. Les directives de Boeing stipulent qu'une remise des gaz ne doit jamais être entreprise après le déploiement de linversion de poussée.

Analyse de la piste :

La piste 06 de l'aéroport international de Cheddi Jagan répond aux critères de lOACI en matière de sécurité aérienne. La piste na pas de nids-de-poule ni d'autres déficiences physiques. Même si la surface de la piste était mouillée au moment de laccident, les rainures latérales sur toute sa longueur permettent un meilleur drainage de sorte qu'il n'y avait pas d'eau stagnante sur la piste. Les rainures servaient aussi principalement à  augmenter les forces de frottement entre les pneus de l'avion et la surface de la piste. Lanalyse des données des essais de frottement montre qu'il n'y a pas eu de perte par frottement notable le long de la piste ou dans la zone de virage où à  eu lieu la sortie à  grande vitesse de la piste.

La piste mesure 7448 pieds de long et il n'y a pas de zone de sécurité dextrémité de piste, mais au-delà  des deux extrémités de la piste, il y a 200 pieds supplémentaires de surface pavée utilisable. La RESA est une norme exigée par lAnnexe 14 de lOACI. La disponibilité de RESA à  la fin de la piste 06 peut avoir réduit la gravité de laccident.

La piste est équipée de PAPI. La projection du faisceau des PAPI était de 2,39º et ne coïncidait pas avec la pente d'approche de l'approche RNAV-GPS RWY06, qui est de 3°. Cette pente a depuis été ajustée pour coïncider avec l'approche RNAV-GPS (février 2012).

La faible pente d'approche aurait pu exacerber lillusion visuelle déjà  mentionnée, causée par l'absence de balisage lumineux d'approche et la piste mouillée. C'est peut-être ce qui explique la puissance excessive du commandant de bord, qui a contribué à  faire flotter l'avion le long de la piste.

En ce qui concerne les conditions météorologiques, le GyCAA analysait : "Il n'y avait pas de vent important ; toutefois, les lectures du FDR indiquaient qu'il y avait eu un brusque changement de direction de 180° alors que l'avion était en courte finale. Cependant, au moment du changement de direction du vent, l'intensité du vent était inférieure à  5 nuds et na eu qu'un effet minime sur l'avion."

Analyse des données du FDR :

Lanalyse du FDR montre quen courte finale, l'avion senfonçait sous la trajectoire de descente souhaitée et que léquipage a augmenté la puissance. Lavion a repris la trajectoire de descente, mais le pilote na pas réduit la puissance lorsque l'avion a commencé larrondi. La surpuissance a fait flotter l'avion au-delà  du point de toucher des roues prévu. La puissance na été réduite que lorsque l'avion a descendu la piste à  environ 4000 pieds, soit environ 6 secondes avant le toucher des roues. 3 secondes plus tard, le pilote a annoncé une remise des gaz et a augmenté la puissance, ce qui a légèrement contribué à  la flott'aison. Cependant, 3 secondes plus tard, les roues ont touché le sol.

Le BW523 avait environ 2 900 pieds de chaussée sur laquelle il devait sarrêter lorsqu'il a touché des roues, soit 4 700 pieds en bout de piste. Les estimations de la distance d'atterrissage de Boeing à  laide d'un cfficient de freinage de l'avion calculé en fonction de la vitesse-sol indiquent qu'il a été possible dimmobiliser l'avion sur la piste en utilisant soit le cran 2, soit la poussée inverse maximale. Cependant, les aérofreins ét'aient armés et, par conséquent, ils se sont déployés à  peu près au moment du toucher des roues et les inverseurs de poussée se sont déployés (moins que la détente 2 était commandée par léquipage) deux secondes plus tard, lorsque l'avion était à  2 000 pieds du bout de la piste. De plus, léquipage a serré graduellement les freins à  partir du toucher des roues, et la pression de freinage maximale de 3000 psi na été atteinte qu'à  250 pieds de lextrémité de la piste. Comme l'avion s'est posé loin sur la piste et que léquipage na pas utilisé tous les dispositifs de décélération disponibles, il na pas été immobilisé sur la surface pavée et est sorti de la surface de la piste et a heurté un petit talus de protection, causant des dommages importants à  la cellule.
 
Tu aurais pu aussi parler d'une violente sortie de piste d ˜un 757 il y a qq mois sur le même aéroport.
 
Le 13 Avril 2019, Un avion de Summit Air a dérapé lors du décollage et est entré en collision avec deux hélicoptères en stationnement à  l'aéroport de Lukla, souvent appelé porte dentrée du mont Everest.

Le 15 avril 2019, les autorités ont rapporté que le CVR et le FDR du L-410 ont été récupérés et sont en cours danalyse. Selon les résultats prélimin'aires de lenquête, le copilote était aux commandes. Il possédait environ 18 mois dexpérience et n'avait peut-être pas les qualifications nécessaires pour effectuer le décollage à  Lukla. Lavion a basculé immédiatement vers la droite après la mise en poussée, mais léquipage na pas été en mesure de maîtriser l'appareil par la suite. Les rotors de lhélicoptère Manang tourn'aient encore car l'appareil venait datterrir et de déposer ses passagers. Le rotor en rotation a probablement heurté le copilote, le tuant.

https://www.youtube.com/watch?v=zfXmszHC-tI

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"feu" APU sur un 777-200 d Air India à  Delhi

https://www.youtube.com/watch?v=3qABt0nrilM


Pompage réacteur (engine stall/surge) sur un B 767 au décollage de Barcelone.


https://www.youtube.com/watch?v=PPvqxR7Lq-k
 



Sortie de piste d'un B 737-800 de Miami Air sur la base navale de Jacksonville (Floride). Lavion venait de Guantanamo (Cuba) avec 140 passagers. Quelques blessés légers.
 
En piste 10, il n'y a qu'une approche RNAV et une approche TACAN (équivalent militaire d'une approche VOR/DME) c'est à  dire sans plan de descente matérialisé.

On ajoute une piste mouillée et un bon vent arrière et une approche de nuit, et un B 737-800.
 
- Décollage du Guantanamo 22 heures...
- 22 heures impeccable !
- Arrivée à  Jacksonville 8h et quart le lendemain matin.
- Ben il vole toute la nuit ?!
- Non, celui là  il vole pas il prend la mer et la nationale celui là . OUAIS ! IL PREND LA MER ET LA NATIONALE CELUI LA !
Seulement il fait couchette et mi-couple.
 
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